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皮革加工廢水提標改造工藝

2025-01-07 17:05:59 0

河南某皮革加工企業(yè)是一家擁有年加工700萬張高檔皮革能力的公司,原材料為西班牙、澳大利亞、新西蘭等國進口綿羊皮。在皮革加工的水洗、浸水、脫脂、軟化、鞣制、整飾等工段加入大量酸、堿、洗滌劑、鹽、脫脂劑、加脂劑、染料等化學藥劑,其外排廢水具有水質(zhì)水量波動大、高色度、高氮、高磷、高硫化物等特點,是比較難處理的高濃度有機廢水。

1、項目概況

2012年該企業(yè)配套建設了一座處理規(guī)模為1×104m3/d的污水處理廠,污水處理后排入集聚區(qū)污水處理廠。2018年,由于鞣制工藝升級等原因造成廢水水質(zhì)大幅改變,原有處理工藝已不能滿足排放標準要求。

本次改造的主要原因:①由于原納管污水廠無法處理該污水中的磷,需在企業(yè)污水廠內(nèi)部處理。②排放方式改為直排,標準由集聚區(qū)污水處理廠納管標準提標至《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB189182002)的一級A標準。③鞣制工藝由鉻鞣逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛袡C磷(四羥甲基氯化磷、四羥甲基硫酸磷)鞣制,原有處理工藝無法去除污水中大量有機磷,總排口TP超標。④含硫廢水氮含量較高,且未設置單獨預處理,造成綜合廢水生化系統(tǒng)脫氮負荷較高,出水氨氮、總氮不達標。

2、進出水水質(zhì)、水量及工藝流程

設計進、出水水質(zhì)及水量見表1

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

提標改造工藝流程見圖1。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

3、工藝設計

3.1 改造思路

參考類似廢水深度處理的工程經(jīng)驗及大量小試研究結果,確定該工程改造思路如下:

①根據(jù)分水分質(zhì)原則,將高磷廢水單獨收集,在預處理末端增加高級氧化工段,去除大部分有機磷及COD,增加后續(xù)生化系統(tǒng)穩(wěn)定性。

②含硫、脫脂廢水預處理末端增加A/O工段,強化脫氮能力。

③二沉池出水B/C值約為0.1,且還有一部分難降解的有機磷,故深度處理采用高級氧化工藝。

④增配污泥脫水裝置,強化系統(tǒng)排泥。

⑤增加PLC自控系統(tǒng),實現(xiàn)精準化運行。

3.2 主要設計參數(shù)

3.2.1 高磷廢水預處理系統(tǒng)(2000m3/d

1#格柵、調(diào)節(jié)池。鋼混結構,1座,有效池容675m3,HRT=8.1h。設機械細格柵1臺、高速潛水推流器2臺、潛污泵3臺。

2#初沉池。鋼混結構,1座,表面水力負荷0.74m3/m2?h),沉淀時間3.4h,設半橋式周邊傳動刮泥機1臺。

③芬頓反應沉淀池。新建,鋼混結構,1座;反應區(qū)分3格,分別為調(diào)酸池、反應池、中和池,反應池有效池容80m3,HRT=57.8min;沉淀池采用輻流式,表面水力負荷0.54m3/m2?h),沉淀時間4.6h;設不銹鋼攪拌機3臺、半橋式刮泥機1臺、排泥泵2臺。調(diào)酸池控制廢水pH4~5,反應池投加芬頓試劑、PAM,中和池投加NaOH控制pH6~9。沉淀池出水自流進入預酸化池。

3.2.2 含硫、脫脂廢水預處理系統(tǒng)(1000m3/d

2#格柵、調(diào)節(jié)池。鋼混結構,1座,有效池容337.5m3,HRT=8.1h。設機械細格柵1臺、高速潛水推流器2臺、潛污泵2臺。

②吹脫池。鋼混結構,1座,有效容積225m3,HRT=5.4h。池底設置曝氣系統(tǒng),曝氣強度3m3/m2?h);投加藥劑為硫酸、脫硫劑、PAM

3#初沉池。鋼混結構,1座,表面水力負荷0.37m3/m2?h),沉淀時間6.8h。設半橋式周邊傳動刮泥機1臺、排泥泵2臺。

④脫硫曝氣池。鋼混結構,1座,有效容積為1212m3,HRT=1.2d。池底設置曝氣系統(tǒng),曝氣強度4m3/m2?h)。

⑤中沉池。同3#初沉池。

A/O池。新建,鋼混結構,1座,缺氧區(qū)有效容積為525m3,HRT=12.6h,好氧區(qū)有效容積為1725m3,HRT=1.7d,MLSS5500mg/L,污泥負荷0.21kgCOD/kgMLSS?d),污泥回流比100%,混合液回流比300%;設潛水推流器3臺、穿墻泵3臺,池底設置曝氣系統(tǒng),曝氣強度4m3/m2?h)。

⑦終沉池。新建,同3#初沉池;設污泥泵3臺,用于污泥回流及剩余污泥排放。

⑧中間提升池。新建,鋼混結構,1座,有效容積84m3HRT=2h。設潛污泵3臺,污水提升至ABR池。

3.2.3 綜合廢水預處理系統(tǒng)(7000m3/d

①格柵、集水池。聯(lián)建,鋼混結構,2組并聯(lián);集水池,2座,有效容積312m3;設置機械粗格柵2套(配套螺旋輸送機1臺)、潛水攪拌器2臺、提升泵4臺。

②細格柵、旋流沉砂池。聯(lián)建,鋼混結構,2組并聯(lián);旋流沉砂池,2座,HRT=130s;設機械細格柵2套(配螺旋輸送機1臺)、沉砂器2臺、砂水分離器1臺。

1#初沉池。鋼混結構,2座,表面水力負荷為0.73m3/m2?h),沉淀時間為4.1h;設置半橋式周邊傳動刮泥機2臺、螺桿排泥泵3臺。

④調(diào)節(jié)池。鋼混結構,2座,有效容積為2722.5m3,HRT=18.7h。設潛水攪拌機8臺。

⑤物化反應沉淀池。同1#初沉池;另在進水口設置2座絮凝反應池,單池反應時間23.0min,設框式攪拌機4臺。

3.2.4 綜合廢水生化處理系統(tǒng)(10000m3/d

①預酸化池。與調(diào)節(jié)池、加藥間聯(lián)建,鋼混結構,1座,有效容積為3942m3,HRT=13.5h;設潛水推流器4臺、潛污泵3臺。

ABR池。鋼混結構,2座,有效池容為14840m3HRT=1.5d,上流室與下流室的寬度比為3.31,容積負荷為1.2kgCOD/m3?d);每個上流室設3個泥斗、1套排泥管,每個下流室設1套污泥回流管;池頂設置水封器2個,氣水分離器1套。

ABR沉淀池。鋼混結構,2座;表面水力負荷為0.46m3/m2?h),沉淀時間為4.3h;配套1座污泥井;設半橋式周邊傳動刮泥機2臺,排泥泵3臺。

A/O氧化溝。鋼混結構,2座,有效容積為52576m3;兼氧區(qū)14870m3HRT=1.5d;好氧區(qū)37706m3,HRT=3.8d,MLSS6000mg/L,有機污泥負荷0.04kgCOD/kgMLSS?d),混合液回流比300%。設低速推流器28臺,管式微孔曝氣器8900套,曝氣量為2~4m3/個?h),混合液回流泵4臺。

⑤二沉池。鋼混結構,2座,表面水力負荷為0.34m3/m2?h),沉淀時間為5.8h;與污泥提升泵房聯(lián)建;設半橋式周邊傳動刮泥機2臺、排泥泵3臺。

⑥中間水池。鋼混結構,1座,有效容積525m3,設潛污泵3臺。

3.2.5 綜合廢水深度處理系統(tǒng)(10000m3/d

①臭氧高級氧化池

新建,鋼混結構,2座,有效容積600m3,HRT=1.4h。設臭氧發(fā)生器2臺。

②一級芬頓氧化池

新建,鋼混結構,1座,有效容積540m3,HRT=1.3h。池底設空氣攪拌系統(tǒng)。

1#三沉池

新建,鋼混結構,1座,表面水力負荷為0.68m3/m2?h),沉淀時間為2.9h。設半橋式周邊傳動刮泥機1臺、排泥泵3臺。

④二級芬頓氧化池

新建,鋼混結構,1座,有效容積800m3,HRT=1.9h。池底設空氣攪拌系統(tǒng)。

2#三沉池

新建,同1#三沉池。

3.2.6 污泥處理系統(tǒng)

①污泥濃縮池

新建1座(共3座),鋼混結構,設全橋式污泥濃縮機3臺。

②污泥脫水間

框架結構,1座,新增全自動隔膜式板框壓濾機1臺(共4臺),同時配套高壓污泥泵4臺以及加藥裝置4套。

4、實際運行效果及經(jīng)濟分析

該項目于2019年建成并投入運行。近一年來,污水廠實際處理水量為6550~10179m3/d,平均為8791m3/d,以2021年全年運行數(shù)據(jù)(月均值,各預處理及生化段水質(zhì)數(shù)據(jù)源于污水廠化驗室,總出水水質(zhì)數(shù)據(jù)源于在線監(jiān)測設備)分析各主要工藝單元對CODNH3-N、TP、TN的去除效果,具體分別如表2~5所示。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

由表2可知:①高磷、含硫及脫脂廢水的COD波動較大,分別為2430~7260、5750~10800mg/L;綜合廢水的COD波動相對較小,平均為4485mg/L;②高磷、含硫及脫脂廢水預處理及綜合廢水深度處理對COD的平均去除率分別達到83.1%、95.2%89.0%。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

由表3可知:①含硫、脫脂廢水NH3-N濃度高且波動較大,是其他廢水的1.4~7.9倍;②高磷、含硫及脫脂廢水預處理及綜合廢水深度處理對NH3-N的平均去除率分別為23.6%、50.3%28.4%。

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

由表4可知:高磷廢水TP平均為112.1mg/L,經(jīng)預處理及生化處理后平均為6.7mg/L,經(jīng)深度處理后平均為0.37mg/L;預處理及綜合廢水深度處理對TP的平均去除率分別為75.2%、94.4%

污水處理設備__全康環(huán)保QKEP

由表5可知:①含硫、脫脂廢水TN波動較大,平均為371.8mg/L,經(jīng)預處理后平均為111.7mg/L;②含硫、脫脂和高磷廢水預處理及深度處理對TN的平均去除率分別為68.9%、34.7%、23.3%,總出水TN平均為10.8mg/L。

該提標改造工程總投資為5700萬元。直接運行費用共計9.4/m3,其中:人工費0.4/m3,電費2.7/m3,藥劑(雙氧水、硫酸亞鐵、硫酸、液堿等)費5.9/m3,污泥處置費0.4/m3。主要運行經(jīng)驗總結如下:

①高級氧化工藝對有機磷去除效果較好,但運行成本相對較高。

②由于水質(zhì)、水量波動較大,所有加藥單元需每天檢測水質(zhì),確定最佳加藥量,避免浪費。

③混合液回流泵出口宜設置流量計,以便精準控制回流比。

5、結語

①由于皮革加工過程中需加入大量酸、堿、洗滌劑、鹽、脫脂劑、加脂劑、染料等藥劑,因此其外排廢水具有水質(zhì)水量波動大、色度高、氮高、有機磷高、硫化物高等特點,屬于較難處理的高濃度有機廢水。

②由于廢水水質(zhì)和執(zhí)行排放標準的變化,廢水處理工程改造包括高磷廢水增加Fenton氧化預處理工藝;含硫、脫脂廢水增加A/O工藝,強化脫氮;末端采用兩級Fenton氧化深度處理工藝。該工程投資為5700萬元,綜合運行費用為9.4/m3。

③即使進水水質(zhì)波動較大,改造后的深度處理工藝對COD、TP、氨氮、總氮的平均去除率分別達到89.0%94.4%、28.4%、23.3%,出水主要污染物指標可達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB189182002)的一級A標準。(來源:河南省正大環(huán)境科技咨詢工程有限公司,鄭州大學環(huán)境技術咨詢工程有限公司)

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