前置預(yù)缺氧A2/O+AO工藝全流程測試與應(yīng)用
全流程測試是基于各類污水處理工藝不同的的脫氮除磷功能設(shè)計(jì)原理,通過對污水處理工藝全過程進(jìn)行布點(diǎn)、采樣、檢測、診斷,形成完善的整體性優(yōu)化運(yùn)行方案的一項(xiàng)工作。通過全流程測試,可充分了解不同功能區(qū)主要污染物的構(gòu)成,對污染物組分特性進(jìn)行分析,結(jié)合活性污泥性能參數(shù),進(jìn)行工藝參數(shù)調(diào)整和運(yùn)行模式優(yōu)化,充分發(fā)揮工藝的脫氮除磷潛力,節(jié)約運(yùn)行成本,提高日常運(yùn)行的穩(wěn)定性與調(diào)控的精準(zhǔn)性。因此可將其作為污水處理廠定期進(jìn)行工藝評估與診斷的手段。
以山西省某污水處理廠為研究對象,該廠前置缺氧A2/O+AO工藝日常運(yùn)行中存在脫氮效果不穩(wěn)定、生物除磷效果不明顯等問題,基于常規(guī)檢測掌握的進(jìn)、出水水質(zhì)組分與生化池脫氮除磷過程變化指標(biāo)所進(jìn)行的優(yōu)化方案效果不明顯,難以提出較完善的針對性解決方案。筆者通過全流程測試,充分了解了該廠的運(yùn)行現(xiàn)狀與存在的問題,并提出針對性優(yōu)化措施:通過調(diào)整多點(diǎn)進(jìn)水的比例,合理優(yōu)化碳源分配與投加,調(diào)整生化池外回流比,優(yōu)化好氧區(qū)曝氣狀況,平衡各功能區(qū)在生物脫氮方面的關(guān)系,充分發(fā)揮生物除磷潛能,提高工藝整體的脫氮除磷效果及穩(wěn)定性,并將全流程測試作為該廠定期進(jìn)行工藝診斷與優(yōu)化的手段,制定和完善針對性強(qiáng)、操作性好的優(yōu)化策略,形成高效運(yùn)行模式,使管理運(yùn)行更加精細(xì)化,提高其脫氮除磷效率。
1、方法與工藝
1.1 污水廠概況
該污水處理廠工藝流程見圖1。
前置缺氧A2/O+AO工藝污水處理總量為15×104m3/d,其預(yù)處理包括粗格柵及進(jìn)水泵房、細(xì)格柵及曝氣沉砂池,生化處理單元由預(yù)缺氧區(qū)、厭氧區(qū)、缺氧區(qū)、好氧區(qū)、后缺氧區(qū)、后好氧區(qū)6個(gè)功能區(qū)組成,后接二沉池+高密度沉淀池+V型濾池。污水廠出水水質(zhì)執(zhí)行《山西省城鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行監(jiān)督管理辦法(試行)》規(guī)定,在滿足《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918―2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,COD、NH3-N、TP三項(xiàng)指標(biāo)需達(dá)到地表水Ⅴ類標(biāo)準(zhǔn)。
1.2 全流程測試工作內(nèi)容
①對該廠至少一年的歷史進(jìn)、出水水質(zhì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。通過對該廠歷年日進(jìn)、出水?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,掌握氮、磷、有機(jī)物等污染物指標(biāo)的變化規(guī)律,研究其進(jìn)水水質(zhì)特征與變化規(guī)律。
②工藝全流程測試。通過對整個(gè)污水處理系統(tǒng)進(jìn)行全流程布點(diǎn)、取樣、檢測,分析主要污染物指標(biāo)在整個(gè)生化處理過程中的變化特征,通過各功能區(qū)的污染物去除情況及沿程變化規(guī)律分析其脫氮除磷能力,評價(jià)工藝運(yùn)行中各環(huán)節(jié)的工況狀態(tài)。
③活性污泥各項(xiàng)功能指標(biāo)測試。通過燒杯實(shí)驗(yàn)進(jìn)行活性污泥功能測試,對硝化反硝化速率和潛力、厭氧釋磷速率和潛力、耗氧速率等功能指標(biāo)進(jìn)行測定,判斷活性污泥本身的脫氮除磷能力。
④對污水處理工藝運(yùn)行現(xiàn)狀進(jìn)行診斷分析。針對前述測試結(jié)果,確定優(yōu)化關(guān)鍵點(diǎn),結(jié)合污水處理工藝實(shí)際情況,改變運(yùn)行工況,形成針對性的優(yōu)化運(yùn)行方案,探索最佳運(yùn)行工況,并通過后續(xù)測試結(jié)果驗(yàn)證優(yōu)化措施的可行性,完善最終的優(yōu)化方案。
1.3 全流程測試方法
全流程測試取樣點(diǎn)選在各功能區(qū)污水混合較為均勻的物理末端,盡量靠近采樣斷面的中心,同時(shí)取樣位置要注意避開泡沫、浮泥、漩渦、內(nèi)外回流點(diǎn)、藥劑投加點(diǎn)、死角、返流等特殊點(diǎn)位,同一取樣點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行3次取樣并將水樣充分混合。將前一功能區(qū)的末端視為下一功能區(qū)的前端,通過相鄰兩取樣點(diǎn)的水質(zhì)指標(biāo)及相應(yīng)工況參數(shù)來分析該功能區(qū)的生化反應(yīng)情況。
全流程測試水質(zhì)分析項(xiàng)目中COD、NH3-N、NO3--N、TN、PO43--P、TP、MLSS和MLVSS采用國家標(biāo)準(zhǔn)分析方法與快速測定方法相結(jié)合進(jìn)行測定,ORP和DO采用哈希HQ40D便攜式水質(zhì)分析儀進(jìn)行現(xiàn)場測定。
取樣點(diǎn)布置及編號見表1。
2、結(jié)果與分析
2.1 進(jìn)、出水水質(zhì)分析
設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)與現(xiàn)行出水水質(zhì)要求如表2所示。
對2020年4月―2021年3月污水廠進(jìn)、出水水質(zhì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)果見表3。
由表3可知,該廠目前進(jìn)水主要污染物指標(biāo)未超過設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì),仍在設(shè)計(jì)處理范圍之內(nèi),對照表2可知出水水質(zhì)已能滿足排放限值要求。但出水NH3-N最高值與最低值相差7倍,波動(dòng)范圍較大;出水NH3-N、BOD5最高值均出現(xiàn)在冬季,但對出水水質(zhì)進(jìn)行分析并未發(fā)現(xiàn)二者有直接關(guān)聯(lián):出水NH3-N峰值出現(xiàn)在一年中氣溫最低的時(shí)期,分析是由低溫引起的活性污泥硝化速率下降所致;出水SS、COD、BOD5峰值出現(xiàn)于一年中好氧區(qū)活性污泥膨脹最嚴(yán)重的時(shí)期,分析是由污泥膨脹造成的污泥沉降性變差、出水懸浮物增多、有機(jī)物處理能力變?nèi)踉斐傻?。進(jìn)水B/C值為0.36~0.46,均值為0.42,表明進(jìn)水可生化性較好,C/N(BOD5/TN)為2.12~3.30,均值為2.98,較設(shè)計(jì)進(jìn)水值偏低,在實(shí)際運(yùn)行中一般B/N>5才能滿足脫氮要求??梢娫搹S進(jìn)水碳源不足的問題較明顯,對缺氧反硝化與厭氧釋磷的限制比較大。進(jìn)水碳源不足是目前污水廠普遍面臨的問題,是影響生化池脫氮除磷效果的重要因素。
2.2 工藝全流程測試情況
對該工藝進(jìn)行全流程診斷測試,對各單元主要特征指標(biāo)(DO、ORP、NH3-N、NO3--N、PO43--P)進(jìn)行沿程變化規(guī)律分析,判斷工藝各功能區(qū)的實(shí)際運(yùn)行情況。
2.2.1 沿程DO、ORP變化
在生化處理系統(tǒng)中,DO是控制生物脫氮除磷效能的重要指標(biāo),ORP能夠綜合其他水質(zhì)指標(biāo)來反映污水處理系統(tǒng)的生態(tài)環(huán)境情況。沿程DO及ORP變化情況如圖2所示。
三期曝氣沉砂池出水DO達(dá)到2.6mg/L,會對預(yù)缺氧區(qū)的缺氧環(huán)境造成一定沖擊,同時(shí)易造成原水碳源的損耗。厭氧區(qū)、缺氧區(qū)的DO能夠基本控制在0.2mg/L以下,滿足厭氧釋磷與缺氧反硝化所需的條件。一般來說,厭氧區(qū)ORP值宜為-250mV以下,目前厭氧區(qū)ORP均值為-8.1mV,說明厭氧環(huán)境不夠充分,對釋磷效果會有較大影響;缺氧段、后缺氧區(qū)ORP均為正值,表明進(jìn)水中缺乏還原性有機(jī)物,反硝化脫氮易受到碳源缺乏的影響。因現(xiàn)狀工況MLSS偏高(約6g/L),曝氣系統(tǒng)需維持在較高強(qiáng)度來保證好氧區(qū)正常功能,致使好氧區(qū)某廊道DO飆升至5.43mg/L,整個(gè)好氧區(qū)DO為3.1~6.02mg/L,一般情況下,好氧區(qū)DO應(yīng)維持在2mg/L以上,最高不超過3mg/L,這表明目前好氧區(qū)曝氣強(qiáng)度過高。在實(shí)際運(yùn)行中,需根據(jù)具體進(jìn)水情況控制DO值,如果進(jìn)水負(fù)荷較低,可適當(dāng)降低曝氣強(qiáng)度。好氧區(qū)過量曝氣不但會增加耗電量,而且會使回流硝化液DO偏高,從而影響缺氧區(qū)內(nèi)進(jìn)行的反硝化反應(yīng)。過高的DO也會使后缺氧池大部分池容被消氧過程占用,進(jìn)而影響其內(nèi)源反硝化效果。
2.2.2 沿程NH3-N變化
預(yù)處理階段對NH3-N的去除量通常很低,其主要去除過程依靠生化段硝化效果。三期生化池沿程NH3-N變化情況如圖3所示。
原水NH3-N為39.34mg/L,進(jìn)入預(yù)缺氧區(qū)后,NH3-N因稀釋作用降至15.21mg/L,在缺氧區(qū)NH3-N再次降至6mg/L左右,進(jìn)入好氧區(qū)后,由于DO充足,在硝化作用下NH3-N顯著降低,至第二廊道末端的NH3-N已降至1mg/L以下,滿足出水排放標(biāo)準(zhǔn)(NH3-N限值為2mg/L)?,F(xiàn)狀工況(MLSS約6g/L)下好氧區(qū)曝氣強(qiáng)度偏高,實(shí)際池容利用率不超過50%;在生物池MLSS降至3.5g/L時(shí),核算至好氧區(qū)第三廊道末端NH3-N即可降至1mg/L以下,好氧池的池容利用率不超過75%,池容利用率較低。
2.2.3 沿程NO3--N變化
三期全流程NO3--N變化情況如圖4所示。
缺氧區(qū)2號池出水NO3--N為0.2~5.4mg/L(平均為1.84mg/L),表明現(xiàn)狀實(shí)際混合液在缺氧區(qū)的反硝化脫氮并不穩(wěn)定。對缺氧區(qū)進(jìn)行針對性監(jiān)測發(fā)現(xiàn):缺氧區(qū)NO3--N濃度變化情況與缺氧區(qū)ORP和好氧區(qū)末端(內(nèi)回流點(diǎn))DO有直接關(guān)系,在內(nèi)回流硝化液DO>1mg/L時(shí),缺氧區(qū)脫氮效果會受到明顯影響;目前內(nèi)回流硝化液DO均值為3.1mg/L,內(nèi)回流比約250%,核算內(nèi)回流DO消耗碳源量約為7.75mg/L,缺氧區(qū)外碳源投加量為86.69mg/L,約9%的外加碳源被DO直接消耗;理論上1mg/L的DO對應(yīng)0.35mg/L的硝酸鹽氮去除量,核算內(nèi)回流DO導(dǎo)致NO3--N理論削減量減少約2.7mg/L。可見內(nèi)回流硝化液所攜帶的大量溶解氧是影響缺氧區(qū)反硝化的重要因素。在好氧區(qū)第四廊道所測得的NO3--N較第三廊道有明顯降低,且低于后缺氧區(qū)NO3--N濃度,判斷是因本工藝將內(nèi)回流點(diǎn)設(shè)置在后缺氧區(qū)起點(diǎn),受內(nèi)回流穿墻泵影響,導(dǎo)致后缺氧區(qū)、缺氧區(qū)混合液返流至好氧區(qū)第四廊道末端,這對生化池反硝化脫氮以及好氧區(qū)硝化作用造成了影響。觀察到的后缺氧區(qū)反硝化效果不明顯,這是因?yàn)樵刑荚匆严耐戤叄夷壳俺鏊?/span>TN已達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),故無需在后缺氧區(qū)投加碳源。此外,還可觀察到污泥回流池NO3--N濃度較后好氧區(qū)出水明顯降低,這表明活性污泥在二沉池及污泥回流池發(fā)生了反硝化反應(yīng),證明活性污泥具備一定的內(nèi)源反硝化能力,可通過適當(dāng)延長后缺氧區(qū)HRT來滿足強(qiáng)化脫氮需求。
2.2.4 沿程PO43--P變化
三期全流程PO43--P變化情況如圖5所示。
進(jìn)水中TP/STP/PO43--P為1/0.58/0.51,溶解性磷酸鹽約占總磷的1/2,其余難溶性總磷將沉積至污泥中去除。由圖5可知,生化池進(jìn)水PO43--P達(dá)3.47mg/L,而在預(yù)缺氧區(qū)、厭氧區(qū)分別為3.89、3.15mg/L,通過活性污泥功能指標(biāo)測試證實(shí)污泥具備一定的生物除磷和反硝化除磷性能,這表明現(xiàn)狀工況下活性污泥在厭氧區(qū)中的釋磷作用并不穩(wěn)定。同步分析ORP、NO3--N等指標(biāo)發(fā)現(xiàn):厭氧區(qū)PO43--P變化情況與厭氧區(qū)ORP有直接關(guān)系,厭氧釋磷同時(shí)受到厭氧環(huán)境與生化池整體脫氮效果影響,分析是因?yàn)樯卣w脫氮效果波動(dòng),污泥外回流攜帶的NO3--N整體偏高且濃度不穩(wěn)定,加上預(yù)缺氧區(qū)、厭氧區(qū)碳源不足導(dǎo)致厭氧區(qū)釋磷效果波動(dòng)。受內(nèi)回流硝化液稀釋作用,缺氧區(qū)1號池PO43--P降至0.53mg/L,在缺氧區(qū)2號池觀察到一定的釋磷現(xiàn)象,可證實(shí)現(xiàn)狀工況下反硝化除磷作用未充分利用。通過好氧吸磷與微生物同化作用,PO43--P在好氧區(qū)持續(xù)降至0.32mg/L,同時(shí)在后缺氧區(qū)可觀察到一定的反硝化除磷現(xiàn)象。生化池出水PO43--P為0.25mg/L,最終經(jīng)高效沉淀池加藥處理后,清水池中出水TP降至0.18mg/L,PO43--P降至0.08mg/L,可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。
2.3 活性污泥功能指標(biāo)測試
2.3.1 測試方案
對生化池各功能區(qū)活性污泥取樣進(jìn)行燒杯實(shí)驗(yàn),測定活性污泥的硝化速率、反硝化速率、厭氧釋磷特性等功能指標(biāo),分析活性污泥的脫氮除磷能力,結(jié)合生物系統(tǒng)的實(shí)際HRT等指標(biāo)核算各功能區(qū)的運(yùn)行效果及潛力。
2.3.2 測試結(jié)果
①硝化速率
一般情況下,好氧區(qū)活性污泥硝化速率為2~6mg/(g?h),經(jīng)燒杯實(shí)驗(yàn)測得該廠活性污泥硝化速率為4.29mg/(g?h),處在正常范圍內(nèi),表明好氧區(qū)活性污泥硝化能力良好。經(jīng)核算,好氧區(qū)理論狀態(tài)下NH3-N去除量可達(dá)138mg/L,實(shí)際進(jìn)水NH3-N最高為57mg/L,理論上在好氧區(qū)第二廊道即可完全去除,這也與全流程測試結(jié)果相符。
②反硝化速率
取缺氧區(qū)活性污泥進(jìn)行小試,測定該廠活性污泥反硝化速率以了解其活性污泥的反硝化能力,結(jié)果見表4。
由表4可知,在120min反應(yīng)時(shí)間內(nèi),反硝化速率分為2段:第一段活性污泥利用原水中易降解的快碳源進(jìn)行反硝化脫氮,反硝化速率為3.660mg/(g?h);第二段為利用原水中的緩釋碳源進(jìn)行反硝化反應(yīng),反硝化速率明顯降低,為0.205mg/(g?h),而理論上,當(dāng)反硝化速率達(dá)到3~5mg/(g?h)時(shí),才能達(dá)到較好的脫氮效果。綜上,該廠活性污泥反硝化速率處于正常范圍內(nèi),能夠滿足正常生物脫氮要求,但仍有較大提升空間。
③厭氧釋磷速率
活性污泥厭氧釋磷速率分析結(jié)果見表5。
由表5可知,該廠活性污泥厭氧釋磷速率為2.68mg/(g?h),一般城鎮(zhèn)生活污水處理廠活性污泥厭氧釋磷速率為4~8mg/(g?h),這表明該廠活性污泥生物除磷功能受限,結(jié)合全流程測試分析,應(yīng)營造良好的厭氧釋磷環(huán)境,充分發(fā)揮生物除磷能力。
3、優(yōu)化運(yùn)行建議與措施
針對全流程測試結(jié)果,結(jié)合工藝特點(diǎn)協(xié)同調(diào)整工藝運(yùn)行參數(shù):
①逐步降低污泥濃度,將生化池MLSS分階段由6g/L逐步降至3.5g/L;降低好氧區(qū)曝氣強(qiáng)度,將第四廊道進(jìn)行消氧處理,減少高濃度溶解氧對缺氧環(huán)境的沖擊,提高好氧區(qū)的池容利用率,降低能耗。
②建議將碳源投加點(diǎn)位置后移,避開內(nèi)回流點(diǎn),提高碳源利用率,進(jìn)一步增強(qiáng)缺氧區(qū)反硝化效果。
③協(xié)同調(diào)整進(jìn)水配比與污泥回流比:將預(yù)缺氧區(qū)進(jìn)水配比由15%提高至30%;將外回流比由100%降低至85%。通過為預(yù)缺氧區(qū)提供充足碳源保證其對回流污泥的反硝化效果,降低回流污泥對厭氧環(huán)境的沖擊,提高厭氧區(qū)釋磷效果,充分發(fā)揮生物除磷能力;降低外回流比還能夠減少回流污泥NO3--N濃度波動(dòng)對厭氧環(huán)境的影響,維持工藝運(yùn)行穩(wěn)定。
4、優(yōu)化運(yùn)行結(jié)果
經(jīng)過全流程測試,穩(wěn)定運(yùn)行后進(jìn)行了跟蹤監(jiān)測,以DO、ORP、NH3-N、NO3--N、PO43--P等指標(biāo)的全流程變化來對優(yōu)化后的工況進(jìn)行評價(jià),進(jìn)一步挖掘可優(yōu)化空間。工藝優(yōu)化后跟蹤監(jiān)測結(jié)果見圖6。
由DO、ORP指標(biāo)可見,相關(guān)功能區(qū)厭氧、缺氧環(huán)境得到明顯改善;好氧區(qū)硝化能力穩(wěn)定,出水NH3-N為0.45mg/L,依然能夠保證達(dá)標(biāo);預(yù)缺氧區(qū)與缺氧區(qū)的反硝化效果良好,缺氧池末端NO3--N降至0.8mg/L,生化池出水NO3--N為7.55mg/L,較優(yōu)化前明顯降低;同時(shí)厭氧區(qū)釋磷效果明顯增強(qiáng),良好的釋磷效果保證了好氧區(qū)的生物除磷能力,生化池出水PO43--P為0.05mg/L,能夠確保出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
通過對出水水質(zhì)進(jìn)行核算發(fā)現(xiàn):全流程測試優(yōu)化后出水TN由13.21mg/L降至8.74mg/L,TN去除率由71%提高至79%,PO43--P去除率由82%提高至98%。對各功能區(qū)脫氮效能進(jìn)行核算發(fā)現(xiàn):全流程測試優(yōu)化后預(yù)缺氧區(qū)NO3--N去除率維持在79.22%~90.99%,脫氮效果良好;缺氧區(qū)NO3--N去除量由17.49mg/L提高至21.01mg/L,其脫氮貢獻(xiàn)較優(yōu)化前提高10.03%;后缺氧區(qū)受碳源限制,NO3--N去除量、去除率變化不大。三個(gè)主要脫氮功能區(qū)的脫氮穩(wěn)定性較優(yōu)化前都有明顯提升。
實(shí)施好氧區(qū)曝氣量優(yōu)化調(diào)控+消氧區(qū)策略后,內(nèi)回流硝化液DO均值由優(yōu)化前的3.1mg/L降至1mg/L,結(jié)合內(nèi)回流比250%,缺氧區(qū)節(jié)省碳源5mg/L;后缺氧區(qū)脫氮量增加0.71mg/L,利用內(nèi)碳源反硝化脫氮節(jié)省碳源2.03mg/L以上,該工藝處理規(guī)模為15×104m3/d,外加碳源為乙酸鈉(COD當(dāng)量為0.68kgCOD/kg),共節(jié)省乙酸鈉1551kg/d,按乙酸鈉價(jià)格為3000元/t核算,共節(jié)省碳源費(fèi)用14萬元/月,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
5、結(jié)論與建議
①通過全流程測試,發(fā)現(xiàn)該廠前置缺氧A2/O+AO工藝好氧區(qū)曝氣過度,好氧區(qū)池容利用率偏低,內(nèi)回流點(diǎn)位于后缺氧區(qū)起點(diǎn),與碳源投加點(diǎn)距離過近,導(dǎo)致碳源被內(nèi)回流攜帶的DO大量消耗,對缺氧區(qū)、后缺氧區(qū)的缺氧環(huán)境造成沖擊,因此生化池整體反硝化脫氮受到影響、厭氧區(qū)釋磷效能受限,各單元運(yùn)行效果不穩(wěn)定,脫氮除磷效能波動(dòng)。
②針對發(fā)現(xiàn)的問題,對工藝運(yùn)行提出優(yōu)化措施與建議:降低曝氣強(qiáng)度,將好氧區(qū)第四廊道改為消氧處理;后移碳源投加點(diǎn);協(xié)同調(diào)整外回流比與進(jìn)水配比。優(yōu)化后,生化池脫氮效果得到改善,并且厭氧區(qū)生物釋磷能力顯著增強(qiáng):出水TN由13.21mg/L降至8.74mg/L;TN去除率由71%提高至79%;PO43--P去除率由82%提高至98%。主要脫氮功能區(qū)的脫氮穩(wěn)定性較優(yōu)化前都有明顯提升:預(yù)缺氧區(qū)NO3--N去除率保持良好;缺氧區(qū)NO3--N去除量由17.49mg/L提高至21.01mg/L,其脫氮貢獻(xiàn)較優(yōu)化前提高了10.03%。此外,日常運(yùn)行可節(jié)省乙酸鈉1551kg/d,減少碳源支出14萬元/月。
③在二沉池及回流污泥池中發(fā)生的內(nèi)源反硝化也是生物脫氮的重要組成部分。在保證生化系統(tǒng)高效運(yùn)行的條件下,如何將這部分TN去除量納入生化池脫氮單元,提高其可控性,是之后實(shí)際運(yùn)行調(diào)控需要關(guān)注的問題。
④通過全流程測試能夠發(fā)現(xiàn)污水廠運(yùn)行過程中存在的問題及生物脫氮除磷方面的薄弱環(huán)節(jié),根據(jù)結(jié)果可采取針對性的調(diào)控措施,提高日常管理運(yùn)行效率,在確保出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)的同時(shí),還可降低污水廠日常藥耗與能耗。因各廠進(jìn)水水質(zhì)水量及活性污泥功能的差異,全流程測試可作為污水處理廠定期進(jìn)行工藝評估診斷的手段,通過制定針對性強(qiáng)、操作性好的優(yōu)化策略,使管理運(yùn)行更加精細(xì)化。(來源:太原理工大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院,山西正陽污水凈化有限公司,中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司)
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